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坚硬顶板可控垮落 呆滞煤炭安全回收

来源:超级船东资讯  编辑者:邢雅蓉  发布时间:2026-5-29

向老矿要答案,以科技治顽疾

河北南部的邯邢矿区是我国传统老煤炭生产基地,多数矿井已进入开采末期,开采孤岛煤柱、边角煤、保护煤柱成为常态。随着埋深增加,高应力带来巷道大变形、底鼓、支护失效、瓦斯超限等风险。传统爆破切顶卸压护巷存在工艺复杂、一氧化碳超标、停产影响生产、安全管控难度大等问题,难以满足现代化矿井开采需求。

“深井开采的核心,是管住顶板、切断应力、守住巷道、盘活资源。”孙利辉从事矿山压力与岩层控制领域研究20余年,带领团队在冀中能源集团牛儿庄公司、辛安矿等老矿井井下现场,通过室内实验分析煤岩损伤破裂机制、数值模拟掌握裂缝演化规律,以及现场切顶卸压参数设计和效果验证,逐步掌握坚硬顶板破断与应力传导机理。

该团队创新提出应力阻隔与降阻耦合卸压机制:通过高压水力预裂形成卸压裂缝面,将顶板由“砌体梁结构”转为“短悬臂梁结构”,从源头阻断采动应力向外围被保护巷道传递,实现采空区顶板可控垮落与巷道主动保护。

不同于爆破的剧烈冲击,水力压裂以高压水为“利刃”,可以温和、精准、可控地弱化岩层整体性;作业中无明火、无烟尘、不产生井下污染,适用于高瓦斯及深部复杂采场。该团队历经数百次室内实验与现场调试,最终设计出一套集“理论设计—装备研发—现场施工—监测评价”于一体的全周期技术体系,突破了长期困扰老矿井开采的安全与效率瓶颈。

解放呆滞资源,技术应用见效

在牛儿庄采矿公司工广煤柱3号工作面,三面采空的孤岛条件给巷道保护与资源回收带来难度。按传统方式开采,需预留宽煤柱,部分煤炭成为呆滞资源;若直接开采,巷道易因采动影响变形。

孙利辉团队针对该工作面设计了停采线超前切顶方案,在运料巷、溜子道布设扇形钻孔,以20兆帕至30兆帕高压水分段压裂砂泥岩互层、粉砂岩等岩层,形成连续卸压面。“就像给玻璃裂纹打孔止裂,水压切断应力传导路径。”牛儿庄采矿公司总工程师胡冲说。施工中,孙利辉团队解决了钻机角度受限、封孔器卡堵、裂隙导通等问题。最终,巷道变形量减少约70%,减少了反复整修,停采线较原设计前移近20米,多回收煤炭3万余吨,产生直接经济效益近千万元。

辛安矿为高瓦斯突出矿井,坚硬顶板不易垮落但易形成悬顶,可能诱发瓦斯超限风险。孙利辉团队针对12米厚中砂岩老顶难垮落问题,在切眼内采用深浅孔组合预裂老顶,使老顶在初采时及时垮落。工作面推进7.4米后,直接顶全部垮落,老顶破断步距缩短,瓦斯超限隐患消除,同时多回收资源创造效益超270万元。

负责施工的辛安矿采煤区技术员武晓哲介绍,过去爆破切顶需撤人停电、警戒管控,单班次影响生产超2小时。采用水力压裂后无需停产、不产生毒气,两人即可操作,工效提升1倍以上。从“不敢采、采不出、不安全”到“安全采、高效采、绿色采”,技术变革带动了生产模式的变化。

赋能老矿生产,提供行业参照

当前,水力压裂切顶卸压技术在河北省煤炭企业推广,覆盖沿空留巷、停采线护巷、初采强制放顶、过断层破岩等场景,实现护巷、增采、降本、保安全:以混凝土墙替代煤柱进行无煤柱开采,提升资源回收率;巷道维修量减少约70%,节省人力与材料成本;工作面支架可在井下存放,省去升井检修与运输费用,单工作面节约成本超200万元;全程绿色作业,消除了爆破安全与环保隐患。

经核算,该技术在冀中能源峰峰集团累计创造经济效益超4000万元,盘活呆滞煤炭数十万吨,延长了老矿服务年限。2026年4月,该成果通过中国煤炭学会鉴定,达到国际水平,获得多项发明专利和实用新型专利,形成一批学术成果。

孙利辉认为,产学研深度融合有助于技术扎根和推广。该团队坚持“把论文写在井下、把成果用在现场”,培养矿区技术骨干,推动设计参数标准化、施工流程规范化,使矿山技术人员逐步实现自主设计和施工。

“面向智能化压裂施工,我们正研发机械化送管、远程监测、智能预警等升级技术,推动压裂施工向少人化、无人化迈进。”孙利辉说。